济南顺奇净化工程有(yǒu)限公司
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1 公用(yòng)动力系统简介
华虹 NEC(FAB1)的公用(yòng)动力系统的主要相关参数如下:
(1)干燥压缩空气系统(CD A),主要用(yòng)作精密的半导體(tǐ)工艺设备中气动元件的驱动能(néng)源,C D A 机组使用(yòng)冷冻水降温。供气压力:0 . 7 5MPa;冷却水温度:送水温度 24℃,回水温度 30℃;冷却介质:冷冻水(冷冻水降温冷却水)――消耗冷冻机電(diàn)量。
(2)工艺设备冷却水系统(PCW),主要用(yòng)于生产设备发热的冷却,应用(yòng)冷冻水进行降温。系统流量:1600 m3/h;系统温度:送水温度 23℃,回水温度 26℃;冷却介质:冷冻水――消耗冷冻机電(diàn)量。
(3)热水系统(Hot Water)主要用(yòng)于各类空调机的供热,使用(yòng)外購(gòu)蒸汽来加热。热水温度:送水温度 65℃,回水温度 40℃;加热介质:蒸汽― 消耗蒸汽量。
(4)冷冻水系统(Chiller Water),由 5 台1150U.S.RT,3 台 2250U.S.RT 的特灵三级离心式制冷压缩机组提供整个华虹 NEC 的制冷需求。冷冻水温度:送水温度 6℃,回水温度 11℃―― 消耗冷冻机電(diàn)量;冷却水温度:送水温度32℃、回水温度38℃―― 排放热量。
(5)纯水系统(UPW),纯水在集成電(diàn)路的制造过程中是必不可(kě)少的工艺介质之一,纯水的纯度直接关系到集成電(diàn)路制造工艺的等级。為(wèi)了确保纯水制造过程中稳定的水处理(lǐ)效果,在冬季,必须将原水(自来水)预热到 25℃才能(néng)进入UPW的水处理(lǐ)工艺。纯水系统流量:150 m3/h(日平均110m3/ h)。
原水温度(冬季):进口温度 5℃~15℃,出口温度 25℃;加热介质:热水 ―― 消耗蒸汽量。
(6)新(xīn)风系统(OA C),通过冷、热盘管及多(duō)级过滤器等控制整个洁净室环境的温湿度和空气洁净度。新(xīn)风量:600000 m3/h;新(xīn)风平均温度(冬季):5℃;送风温度:23℃;加热介质:热水 ―― 消耗蒸汽量;除湿介质:冷冻水 ――消耗冷冻机電(diàn)量。
2 节能(néng)技改项目的实施
现代半导體(tǐ)芯片工厂的生产工艺要求全年四季连续生产,并应保持芯片生产环境具有(yǒu)严格控制的空气洁净度、温度、湿度。生产所需压缩空气、工艺设备冷却水等即使在冬季,冷量的大量需求仍然是必不可(kě)少的。半导體(tǐ)芯片工厂这种既需热也需冷的特殊要求,為(wèi)我们实施相关节能(néng)改造,特别是能(néng)源互补再利用(yòng)的设想提供了依据和巨大的潜力。作為(wèi)相关动力设备的主要负责团队,充分(fēn)发挥聪明才智,提出了很(hěn)多(duō)有(yǒu)建设性的改造意见并从2004年开始陆续实施,实现了节能(néng)减排的目标,取得了良好的社会效益和经济效益。以下就是这些节能(néng)改造的介绍。
(1)冷冻机热回收
改造前,冬季空调新(xīn)风(OAC)机组需要将室外 5℃的新(xīn)风,由蒸汽加热至 35℃再进行处理(lǐ)。节能(néng)改造是将冷冻机制冷过程中原排向大气的热量回收利用(yòng),通过加装的板式热交换器加热循环水,再使循环水先通过OAC机组前新(xīn)增的预热段盘管与新(xīn)风进风进行热交换。一方面将新(xīn)风预热升温至18℃,节约了蒸汽耗量;同时冷冻机的冷却水被新(xīn)风间接冷却,节约了冷却塔散热的耗電(diàn)量及对大气的热量排放。冷冻机热回收系统见图1。
节能(néng)效果计算:节约蒸汽量按6台OAC机组额定风量 600000 m3/h、温升 13℃,每年运行4个月(120天)、每天24h计算,可(kě)节约蒸汽量约10942.48 t。节電(diàn)量按每组冷却塔风扇平均少开一台,每台风扇功率為(wèi)7.5 kW,每年运行4 个月计算,风扇节電(diàn)量约2.16万kWh;但循环泵耗電(diàn)量(循环泵2用(yòng) 1 备,每台功率37 kW,按每年运行4个月多(duō)21.31万kWh,所以年多(duō)耗電(diàn)约19.15 万kW h 。
实际节能(néng)成果,冷冻机热回收系统安装有(yǒu)電(diàn)能(néng)表和热能(néng)表,2005 年 12 月投入运行使用(yòng)后,蒸汽用(yòng)量明显降低,节能(néng)效果见表1。累计节约蒸汽量為(wèi) 37225.15 t,折合标煤 3499.16 t,节约蒸汽费用(yòng)為(wèi) 792.85 万元。冷却塔风扇节電(diàn)量 38.88 万kWh,但循环泵耗電(diàn)量=191.81 万 kWh,所以多(duō)耗電(diàn) 152.93 万 kWh,总共节约费用(yòng) 701.09 万元,折合节约标煤為(wèi) 2881.33 t。
(2)CDA 热回收
改造前,冬季低温的自来水原水需要先由蒸汽加热到 25℃才能(néng)进入纯水的制造流程中,CDA的节能(néng)改造是利用(yòng)原需要冷冻水去降温的CDA机组产生的热量。只增加一台板式热交换和循环泵实现提升原水箱水温的目标,一方面节约了蒸汽耗量,同时 CDA 冷却水被原水冷却,节约了冷冻机制冷的耗電(diàn)量。CDA 热回收系统见图 2。
节能(néng)效果计算,节能(néng)改造前冷冻水流量為(wèi)134m3/h、100 m3/h,送水温度6℃、回水温度 16℃。节约蒸汽量按每年使用(yòng)4个月(120天)、每天24h计算,约1669.43 t。
节電(diàn)量按每年运行4个月计算為(wèi)20.77万kWh,循环泵耗電(diàn)量,循环泵1 台、功率為(wèi)3.7 kW,每年运行4 个月计算耗電(diàn)量為(wèi)1.07 万kWh,每年4 个月计算耗電(diàn)量為(wèi)1.07 万 kWh,每年节電(diàn)量约 19.7 万 kWh。
节能(néng)成果,CDA 热回收系统安装有(yǒu)热能(néng)表,2006 年 11 月投入运行使用(yòng)后,蒸汽用(yòng)量和冷冻水负荷明显降低,节能(néng)效果见表 2。实际每年运行周期為(wèi) 11 月至次年 4 月,截至 2011 年 11 月,累计运行 31 个月,累计节约蒸汽量為(wèi) 8796.86 t,折合标煤 854.47 t,节约蒸汽费用(yòng)為(wèi) 191.34 万元。如果不考虑板换的损失,节约的制冷量等于节约的電(diàn)量,故冷冻机节電(diàn)量约113.09 万 kWh,循环泵耗電(diàn)量為(wèi)8.26万 kWh,总共节约费用(yòng) 254.24 万元,节能(néng)减排量折合标煤為(wèi)1277.98 t。
(3)PCW 热回收改造前,冬季低温的自来水原水需由蒸汽加热到 25℃才能(néng)进入纯水的制造流程中。PCW 节能(néng)改造,是利用(yòng)原需要冷冻水降温的 PCW循环从产设备产生热量。仅仅是增加一台板式热交换器和循环泵,实现提升原水温的目标。一方面节约了蒸汽耗量,同时一部分(fēn) PCW 回水被原水预冷却,降低了 PCW 水的温度,节约了冷冻机制冷的耗電(diàn)量。PCW 热回收系统系统图见图 3。
节能(néng)效果计算:节约蒸汽量按原水流量為(wèi) 110m3/h ,原水温度 1 0 ℃,改造后可(kě)升為(wèi) 2 0 ℃,原水加热后温度 25℃,每年运行 5 个月(150 天)每天 24 h 计算,可(kě)节约蒸汽量约 6 751.37 t;PCW降温减少的耗冷量折合节電(diàn)量按流量為(wèi)1600 m3/h,PCW 水箱温度从26℃降低到 25.1℃,PCW 送水温度為(wèi) 23℃,每年运行 5 个月(150 天)每天 24 h计算,节電(diàn)量约為(wèi) 109.96 万 kWh;综合节電(diàn)约104.56万 kWh。
节能(néng)成果,PCW 热回收系统节能(néng)改造安装有(yǒu)热能(néng)表,2008 年 12 月投入运行使用(yòng)后,蒸汽用(yòng)量和冷冻水负荷明显降低,节能(néng)成果见表 3。实际每年运行周期為(wèi) 11 月至次年 4 月,截止至 2011 年11月 ,累 计 运 行 1 8 个 月 累 计 节 约 蒸 汽 量 為(wèi)29 596.37 t,折合标煤為(wèi) 2 782.06 t,节约蒸汽费用(yòng)為(wèi) 701.67 万元。如果不考虑板换的损失,96.37 t,折合标煤為(wèi) 2 782.06 t,节约蒸汽费用(yòng)為(wèi) 701.67 万元。如果不考虑板换的损失,节约的制冷量相当于节约的電(diàn)量,故冷冻机节電(diàn)量约368.19 万 kWh。耗電(diàn)量实际每年运行周期為(wèi) 11 月至次年4 月,截至 2011 年 11 月,累计运行18 个月):水泵耗電(diàn)量约 19.44 万 kWh,综合节電(diàn)量348.75 万 kWh,总共节约费用(yòng) 910.92 万元,总共节能(néng)量折合标煤為(wèi)4 191.01 t。
(待续)
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